软启动器的可控硅的测量方法 交流电机软起动器的结构?

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软启动器的可控硅的测量方法

交流电机软起动器的结构?

交流电机软起动器的结构?

主要由外壳、控制主板、按键显示板、3组可控硅及连接件还有3个互感器组成,这是普通智能型的旁路型软启动器,使用时需要配交流接触器一同使用才行。
控制主板是整个软启动器的核心部分,软启动器的控制硬件和固件都依赖此块电路板,而软启动器上的可控硅、互感器及供电电源都通过接插件与控制主板相连接,显示和按键电路板也是通过排线和控制主板相连的。

怎么检测软启动晶闸管短路?

判断晶闸管的好坏是可以用万用表来测量的。
软启动晶闸管怎么测量好坏
一般来讲,在断电的情况下,用万用表通断档测量晶闸管是断开的,则可以说晶闸管是好的,否则晶闸管则可能已经被击穿烧坏了。那如何测量呢?三组晶闸管的两端分别是R-U,S-V,T-W,如此测量即可,一进对一出,一组一组测量就行了。

什么叫整流器软启动时间?

答:整流器软启动时间采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。
待电机达到额定转速时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额 定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命。

欠流是什么意思?

欠流,就是缺少电流,是指用电设备开机的很少,使总的工作电流偏低,达不到无功补偿控制器的最低工作要求。
造成原因:
这个情况很可能是电源电压低造成,也可能启动电机前测量电压还够,但是启动过程消耗电力很大,造成电压降过大,没有足够的电压自然电流也不够。
解除欠流
1.瞬停:
引起此故障的原因一般是由于外部控制接线有误而导致的,如果用户不是特别需要外控的话,我
们可以告诉用户只需把软起内部功能代号“9”(控制方式)参数设置成“1”(键盘控制),就可以避免此故障。
2、起动时间过长: 出现此故障是软起动器的限流值设置得太低而使得软起动器的起动时间过长,在这种情况下,
我们可以把软起内部的功能代码“4”(限制起动电流)的参数设置高些,可设置到1.5~2.0倍,必须要注意的是电机功率大小与软起动器的功率大小是否匹配,如果不匹配,在相差很大的情况下,野蛮的把参数设置到4~5倍,起动运行一段时间后会因电流过大而烧坏软起内部的硅模块或是可控硅。 3、输入缺相:
(1) 检查进线电源与电机接线是否有松脱 (2) 输出是否接上负载,负载与电机是否匹配
(3) 用万用表检测软起动器的模块或可控硅是否有击穿,及它们的触发门极电阻是否符合正常情
况下的要求(一般在20~30欧左右)
(4) 内部的接线插座是否松脱。
以上这些因素都可能导致此故障的发生,只要细心检测并作出正确的判断,就可予以排除。
4.频率出错:
此故障是由于软起动器在处理内部电源信号时出现了问题,而引起了电源频率出错。出现这种
情况需要请教公司的产品开发软件设计工程师来处理。主要着手电源电路设计改善。
5.参数出错:
出现此故障就需重新开机输入一次出厂值就好了。具体操作:先断掉软起动器控制电(交流220V)
用一手指按住软起控制面板上的“PRG”键不放,再送上软起动器的控制电,在约30S后松开“PRG”键,就重新输入好了现厂值。
6.起动过流:
起动过流是由于负载太重起动电流超出了500%倍而导致的,解决此办法有:把软起内部功能码“0”(起始电压)设置高些,或是再把功能码“1”(上升时间)设置长些,可设为:30~60S。还有功能代码“4”的限流值设置是否适当,一般可成2~3倍。